序号 |
项目 |
部位 |
设备目前状况 |
改造内容 |
1
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清理室 |
抛丸主室体 |
主室体段底面为斜面结构 |
由于底部抛丸器取消,需要在抛丸段加装14mm厚耐磨防护孔板,对底部进行防护,防止大颗粒落入底部螺旋,并方便操作人员通过,避免人员跌落。 |
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室内格栅板 |
原有清理室格栅板格栅间距偏大,大的颗粒及杂物废料容易进入底部螺旋。 |
在所有格栅底面加装4mm冲孔板(孔径8mm),防止大颗粒杂物进入底部螺旋。 |
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人工清理室 |
原有人工清理室宽度偏小,大工件无法进入。 |
将原有人工清理室两边各扩宽800mm,使得大工件进入室内后两边有足够的作业空间,方便喷丸作业及清扫 |
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室内防护 |
主抛室内局部护板破损,人工清理及副室耐磨橡胶板破损 |
主抛室内护板破损处采用轧制Mn13耐磨防护板防护,人工清理室等部位采用5mm黑色耐磨夹布橡胶板防护 |
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抛丸器 |
原有16台抛丸器,单台抛丸器电机功率15kw。由于功率偏小,抛丸量小,工件清理效果不理想。同时底部4台抛丸器向上抛射,直接抛射到台车及导轨上,造成台车轨道磨损,严重影响台车运行安全。 |
取消底部4台抛丸器及侧面2台抛丸器,将其余10台抛丸器更换为大流量Q035抛丸器,单台电机功率22KW.这样设备原有丸料循环系统也正好满足10个大抛丸器的流量要求。10台抛丸器针对工件顶面及1个侧面进行抛丸处理,然后再将工件翻转后清理另外2面。 |